logo
Shenzhen Rion Technology Co., Ltd.
Shenzhen Rion Technology Co., Ltd.
Casi
Casa / Casi /

Caso della società circa Caso di livellamento preciso per piattaforme aeree

Caso di livellamento preciso per piattaforme aeree

2026-04-08
Ultimo caso aziendale suCaso di livellamento preciso per piattaforme aeree

Caso di livellamento preciso della piattaforma di lavoro aerea

1. Informazioni sul cliente

Compagnia: Un importante gruppo di macchine per la costruzione nel nord della Cina, che vende annualmente oltre 3.000 piattaforme di lavoro aeree.

Attrezzature: piattaforma di lavoro aerea a forbice autopropulsata (altezza massima di lavoro 14 m).

Condizioni di applicazione: Costruzione esterna degli edifici, installazione di scaffalature per magazzini, manutenzione delle navi: condizioni variabili del terreno ( fango, pendici, strade asfaltate).

2Problemi esistenti (quantificati)



Punto di dolore Prestazioni specifiche Perdita di clienti
Precisione di livellamento insufficiente Utilizzando il sensore di inclinazione basato su potenziometro tradizionale, errore di livellamento ~ 0,08°, ad altezza di 12 m deviazione orizzontale fino a 20 mm La paura dei lavoratori riduce l'efficienza del 30%; si sono verificati piccoli incidenti di ribaltamento
Drift di temperatura grave A -30°C in inverno, deriva zero fino a ±0,05°, causando il PLC a innescare falsamente “avvertimento di ribaltamento” e movimenti di blocco 4-5 fermate di taratura al giorno, 2 ore di tempo di funzionamento perso per macchina al giorno
Fallimento delle vibrazioni Vibrazioni durante la guida e il sollevamento (~ 8 grammi) spostamento dell'elemento di rilevamento interno ∙ salti di segnale o perdita di potenza ogni 3 mesi Costo medio annuale di riparazione ¥2.800 per macchina; la soddisfazione dei clienti scende del 15%
Risposta lenta Velocità di uscita del sensore originale solo 5 Hz, livellamento completa 0,5 s dopo l'arresto di sollevamento Influisce sul posizionamento ad alta precisione in altezza (ad esempio, attracco dell'attrezzatura)

3Processo di selezione e attuazione

Giustificazione della selezione

Dopo due mesi di test rigorosi, il cliente ha sceltoIntervallo ± 5°, uscita RS485, IP67versione dell'ACA2200T.



Articolo di prova ACA2200T misurato Concorrent A Concorrent B
Precisione della temperatura ambiente (25°C) 00,0025° (RMS) 00,008° 00,006°
Drift zero a -40°C ± 0,00018°/°C ± 0,0012°/°C ± 0,0008°/°C
Prova di vibrazione (10 grammi, 2 ore) Nessuna variazione di deriva zero Drift zero ± 0,015° Drift zero ± 0,008°
Tempo di risposta (rilevamento fino all'uscita) ≤ 25 ms 80 ms 60 ms
MTBF (accelerato internamente) > 100 000 h (equivalente) 20,000 h 40,000 h

Passi di attuazione

  1. Adattamento meccanico: dimensioni del sensore 110×65×40 mm, utilizzati fori di montaggio esistenti con addensatore di vibrazione in gomma.
  2. Connessione elettrica: connessione diretta al controller della piattaforma (DC24V), comunicazione bus RS485, protocollo Modbus-RTU.
  3. Impostazione dei parametri: frequenza di uscita impostata a 50 Hz, coefficienti di filtraggio regolati in base alle caratteristiche di vibrazione del meccanismo di forbici.
  4. Ammodernamento della flottaIl primo prototipo è stato utilizzato per tre mesi senza errori, poi 300 unità esistenti sono state aggiornate in lotti; nuove unità sono state equipaggiate di serie.

4Valore effettivo e benefici quantificati (per macchina, annualizzati)



Dimensione del valore Prima Dopo Beneficio annuale (per macchina)
Errore di livellamento 00,08° 00,003° Eliminazione dell'oscillazione in alta quota, aumento dell'efficienza del 30%
Tempo di inattività a bassa temperatura 2 ore/giorno (-30°C) 0 Risparmia 15.000 yen di lavoro di taratura.
Tasso annuale di guasto dei sensori 10% < 0,5% Risparmia ¥2.800 in riparazione/sostituzione
Tasso di riacquisto delle macchine 65% 85% Miglioramento indiretto del marchio, ~200 ordini extra/anno
Punteggio di sicurezza dell'operatore (su 10) 6.2 9.5 Riduce il turnover del personale

Benefici complessivi per i clienti: per 300 macchine esistenti, risparmio annuale in termini di riparazioni e tempi di fermo >¥ 1 milione;


5Testimonianze dei clienti.

In passato, le macchine spedite nel nord-est della Cina davano sempre falsi allarmi in condizioni di freddo.L'abbiamo testato a -30°C nel nord della Cina. L'indicatore del livello della piattaforma era solido come una roccia.Questo sensore ha finalmente risolto il nostro problema cronico di deriva della temperatura.
Vice Direttore del Centro Tecnologico, il signor Li.